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伺服电机在点阵式自动喷标机中的应用

来源:www.dianji114.com.cn 作者:电机百事通 发布时间:2008-06-07

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  1 前言

  在钢铁行业中,为了实现质量管理和质量跟踪,产品进入市场必须在产品表面按一定格式写上标号,如石油套管要求以美国石油学会标准API SPEC 5CT进行标号。浙江大学生产工程研究所开发了点阵式钢管喷标机,并在国内钢管生产企业投入使用,取得很好的效果。喷标要达到的主要技术指标如下:

  1)字迹清楚,附着力强,点径1mm~2mm;

  2)喷字大小连续可调:9mm×7mm~48mm×32mm(高×宽);

  3)喷标速度对标准字体36mm×12mm,可在0到80米/分钟之间调节。

  2 系统设计

  为了保证系统的可靠性,采用模块化设计,分为喷头、喷头控制系统、伺服运动控制系统,附属机构等。系统以PLC为核心,协调整个工作过程。本文着重介绍伺服运动控制系统的设计及实现。

  

  

  该伺服运动控制系统的工作原理是:步进梁将钢管搬上台架,PLC检测到钢管到位后,由PLC伺服定位模块发送控制脉冲,经过信号转换卡转换后传送到伺服放大器,然后伺服放大器经过位置控制后控制伺服电机,带动小车和喷头运动,把上位机发送过来的字符喷印在钢管表面上,喷印完成以后,将数据写入数据库。

  在本系统中,由于喷印要求定位精度高、快速,并且启动频繁,我们选择用交流伺服电机驱动喷印小车。其闭环控制系统对执行情况进行实时检测,将信息及时反馈到控制端,因此中间环节及外界扰动影响比较小,精度相对要高很多,而它附带的数字化伺服软件能够很好地满足要求,而且内设位置环可和多种上位控制机相配接。

  本系统中伺服电机的选取和控制方式的选择是关键问题。

  3 伺服电机的选取

  3.1惯量匹配

  由于伺服电机的运行性能依赖于负载和电机惯量的匹配,为了满足系统灵敏性和稳定性的要求,负载惯量JL应限制在电机惯量JM的15倍之内。等效转动惯量算法如下:

  

  

  

  

  4 伺服电机的控制

  伺服电机的运行性能不仅依赖于所带的负载,而且跟控制方式、控制脉冲密切相关。

  4.1 位置控制模式

  MR-JS-200A伺服放大器提供了位置控制模式、速度模式、转矩模式、位置/速度、位置/转矩、速度/转矩等运行模式。喷标机的主要任务是定位喷标位置,达到规定的精度要求。因此我们设定位置控制模式来控制伺服电机。

  

  

  

  

  

  

  当伺服电机带动负载从一点运动到另一点时,为了保证运动的平稳和准确定位,在起动和停止时要进行加减速控制。

  本系统的位置控制模式中,为了保证每次喷印距离的准确性,采用了伺服电机的位置斜坡功能,对位置指令加减速时间常数进行了设定,控制伺服电机的起调时间。通过此功能使同步编码器发出指令后,即使是在伺服电机处于运行时启动,同步运行也可以平稳地开始。还由于采用闭环控制,编码器随时可以检测脉冲的差值,返回到输入端,参与系统的控制,使定位准确,精度高。位置指令采用阶跃输入时的运行图如图3所示。

  

  

  为了保证每次喷印距离不变,不产生累积误差,系统采用了原点定位的功能。在每次开机工作时,需要进行一次原点定位,保证了每批钢管的喷标位置一样。根据所设的位置控制原理,电机在碰到原点定位的传感器后,减速运行,等待PLC检测到编码器返回的零点脉冲,再转动一转第二次检测到这个脉冲后,在原点停止,定位成功。然后开始喷印循环操作。

  (6)实际调试的结果

  根据现场的调试,系统达到较好性能的参数结果如下:Kp=13,Kv=691,Ti=70。实际调试设定开始喷印点在1100mm,喷印字符长度150mm,则理想反喷起始点为1250mm。实际调试PLC程序得到的反喷距离:低速20m/min为1250.08mm,中速40m/min为1250.09mm,高速80m/min为1250.092mm。其重复精度达到了0.1mm。

  5 结束语

  钢管喷标机已经在工业现场使用,根据上述的理论设计的喷标小车起动、停止平稳,噪声小,正反两次喷印出来的字的重合度很好,字体的重复位置精度可以达到0.1mm。实际喷印效果如图5所示。(注:图中钢管上的色条带是拍摄时反光所致,非实际喷印效果。)

 
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